铸造厂除尘器改造后除尘效率_泊头市华净除尘设备有限公司

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铸造厂除尘器改造后除尘效率

发布者:华净除尘
2018年01月27日

据环保总局测算,我环境问题所造成的损失约占民生产总值的1O%,污染问题已经 严重,因此环保要求也日趋严格,已经对烟尘及SO2 的排放提出 严格的要求。铸造厂中频炉除尘器经此除尘设备后烟尘排放≤50 mg/Nm3(20~50mg/Nm3),除尘效率能达到99.5,烟气黑度(林格曼黑度)小于一,SO2达到排放标准,是中频炉环保除尘设备的选利器。根据《铸造防尘技术规程》的规定:排放浓度的执行标准在≤200m/gm³的地区,宜采用袋式除尘器、电除尘器。

铸造厂除尘器改造问题:由于原铸造厂湿式除尘器对水洗位控制比较困难,除尘效率时高时低,再加上在其工作过程中离不开水,因此给水的资源、水的处理、泥浆的处理以及防冻等一系列的问题另企业很是头疼,而且由于二次污染问题和除尘效果不好,环保局要求整改。

铸造厂除尘器改造方案:

1、将铸造厂原湿式除尘器拆除,改用袋式除尘器。

2、滤料选型采用进口防水材质,采用化学技术通过聚四氟乙烯浸透处理,湿型铸造的含湿粉尘专用。

3、在脉冲阀喷嘴至除尘器滤袋间设计挡水装置,可以防止压缩空气气源中残余水汽进入除尘器而发生袋糊。

4、除尘器采用覆膜滤料,滤速选取为1.4-1.7m/min,滤袋本身不易被粉尘黏附,易于清灰;

5、整个车间,铸造造型线、落砂线、旧砂沸腾冷却、旧砂磁选、筛分、输送及混砂系统,由2台LCPM袋式除尘器承担。

铸造厂除尘器工作原理:当含尘气体由进风口进入除尘器,先碰到进出风口中间的斜板及挡隔板,气流便转向流入灰斗,同时气流速度放慢,由于惯性作用,使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用,进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在除尘器滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部清洁室,汇集到出风口排出,含尘气体通过滤袋净化的过程中,随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多,增加滤袋阻力,致使处理风量逐渐减少,为正常工作,要控制阻力在一定范围内(140—170毫米水柱),对滤袋进行清灰,清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内,滤袋瞬间急剧膨胀,使积附在滤袋表面的粉尘脱落,滤袋得到zaisheng。清下粉尘落入灰斗,经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,保证袋式除尘器的正常运行。

铸造厂除尘器整体以及花板、骨架、布袋设计使用优势。

1、花板是除尘器本体中重要部分,为保证花板孔的大小及孔距的精度,用冲孔模具压力机床冲孔,然后由铆工对花板在平台上进行校平,这些孔具有良好的通用性和互换性,花板表面平整,花板周围无毛刺、夹角,否则损坏滤袋等材料。花板孔孔径偏差≤0.1mm,花板平面度<1/1000,对角线长度误差<3mm,内孔加工表面粗造度Ra=3.2。花板材质为Q235-B,板厚为6mm,下部设有大梁支撑件和加强筋,防止承重变形。花板由箱体内部的钢构件支架固定,并满焊在箱体内。

2.铸造厂除尘器的过滤采用表面过滤技术,滤袋材质选PPS滤料,滤袋在正常工作温度下使用寿命要达1年以上,在袋口40cm长部位使用加强层(加厚3mm)。滤袋及其骨架从花板孔中装入,并通过袋口的安装机构固定在花板上,袋口采用自锁密封装置,确保无泄漏,并装拆方便。滤料采用FMS滤料,清灰、减少了粉尘在滤袋表面形成粉层垢后板结的可能;滤料寿命长,加上我公司在除尘器结构方面的改进,保证了滤料10000小时的正常使用寿命。布袋底部采用三层包边缝制,无毛边裸露,底部采用加强环布,滤袋合理剪裁,尽量减少拼缝。拼接处,重叠搭接宽度不小于10mm,提高袋底强度和抗冲刷能力。滤袋上端采用了弹簧圈形式,密封性能好、安装 性高,换袋快捷。仅需1-2人能通过机顶便掀式顶盖进行换袋操作。滤袋的装入和取出均在净气室进行,无须进入除尘器过滤室。

3.铸造厂除尘器采用圆型结构,袋笼的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度和刚度,防止损坏和变形,顶部加装“η”形冷冲压短管,用于保证袋笼的垂直及保护滤袋口在喷吹时的anquan。笼骨生产线一次成型,保证笼骨的直线度和扭曲度,滤袋框架碰焊后光滑、无毛刺,并且有足够的强度不脱焊,无脱焊、虚焊和漏焊现象。袋笼采用youji硅技术,镀层牢固、耐磨、耐腐,避免了除尘器工作一段时间后笼骨表面锈蚀与滤袋黏结,保证了换袋顺利,同时减少了换袋过程中对除尘布袋的损坏。

现在,我政府高度重视环保问题,已不允许以破坏环境为代价换取经济发展,用循环经济理念来指导企业的发展。铸造厂中频炉除尘器改造后除尘效率达99.9,电炉、精炼炉、各尘源点产生的烟尘,以电炉产生的烟尘为严重。冶炼时,炉料中碳氧化产生的CO在金属熔池中缓慢上浮,当这种内压力较大的气泡上浮到金属与渣层或金属与炉气的界面时,由于外压力突然下降,致使汽泡发生爆裂,气泡产生很大的加速度,随即带来金属和炉渣的细微粒并散发至炉外;冶炼时电弧区的温度高达3000~3500℃,吹氧区的温度可达~3790℃,这使在2450℃会蒸发的铁大量蒸发成褐色烟雾并排放至炉外;另外,废钢中杂质的蒸发, 别是废钢质量差时,杂质的蒸发量随之增加。每生产1吨钢排放出的烟尘量一般大于10Kg。无论是哪一种成因,排出炉外的烟气均造成了对环境的污染,对人体的危害。由于冶炼钢种、原料及工艺的不同,电炉所产生的烟气组成及烟尘成份均不相同,颗粒组成亦不同.铸造厂中频炉除尘器改造后除尘效率达99.9,电炉烟尘的 点是:形成原因多、粒度细、含尘浓度大、烟气量大和温度高。

影响电炉除尘器除尘效率的主要因素是炉料组成和质量,供电制度,冶炼工艺和氧气消耗量等

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